重庆摩尔水处理设备有限公司
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CN比低于3的高氨氮废水,由于脱氮工艺要求CN比为4~6,因此需要添加氮源,以提高反硝化的完整性,添加的氮源是甲醇。
由于某些原因,甲醇储罐出口闸阀脱落,大量甲醇进入A池,导致曝气池泡沫较多,出口COD和氨氮飙升,系统崩溃。
分析:
大量氮源进入A池,反硝化不能使用,进入曝气池,纯水设备由于基础充足,异质细菌有氧代谢,消耗大量氧气和微量元素,由于硝化细菌是自养细菌,代谢能力差,氧气竞争,不能产生优势细菌,因此硝化反应有限,氨氮上升。
解决办法:
(1)立即停止进水闷爆,内外回流继续打开;
(2)停止压泥,确保污泥浓度;
(3)如果有机物已经引起非丝状菌膨胀,可以添加PAC来改善污泥絮凝,添加消泡剂来消除冲击泡沫。
内回流
内回流引起的氨氮超标有几个原因:内回流泵有电气故障(现场跳停投有运行信号)、设备故障(叶轮脱落)及人为原因(内回流泵未试正反转,现场处于翻转状态)。
分析:
内回流引起的氨氮超标也可归因于有机物的冲击,因为没有硝化液的回流,导致A池只携带少量硝化氮,整体厌氧环境,氮源只会水解酸化,不会完全代谢成二氧化碳逃逸,因此大量有机物进入曝气池,导致氨氮升高。
解决办法:
很容易发现内回流的问题,可以通过数据和趋势来判断是否是内回流引起的:初期O池出口硝态氮升高,A池硝态氮降低到0,pH降低。
有三种情况:
(1)及时发现问题,维修内回流泵;
(2)内回流引起氨氮上升,维修内回流泵,停止或减少进水闷爆;
(3)硝化系统已经崩溃,停止进水闷爆。如果条件允许,紧急情况可以添加类似脱氮系统的生化污泥,加速系统恢复。
pH太低
低pH引起的氨氮超标有三种情况:
(1)内回流过大或内回流处曝气过大,纯水设备导致携带大量氧气进入A池,破坏缺氧环境,反硝化细菌有氧代谢,部分有机物被有氧代谢,严重影响反硝化的完整性,因为反硝化可以补偿硝化反应代谢碱度的一半,因此由于缺氧环境的损害,碱度降低,pH降低,低于硝化细菌适当的pH值,硝化反应抑制,氨氮升高。有些同龄人可能会遇到这种情况,但他们从来没有从这方面找到过原因。
(2)进水CN比不足,原因是反硝化不完整,碱度低,pH降低。
(3)进水碱度下降导致pH持续下降。
分析:
pH值减少导致氨氮超标,实际发生率相对较低。由于pH值的持续降低是一个过程,一般操作人员在没有发现问题时开始添加碱来调整pH值。
解决办法:
(1)pH过低的问题其实很简单,就是如果发现pH持续下降,就要开始添加碱来维持pH,然后通过分析找出原因。
(2)如果pH过低导致系统崩溃,当pH值为5.8~6时,硝化系统尚未崩溃。首先,补充系统的pH值,然后闷热或添加类似的污泥。
DO太低
DO过低引起的氨氮超标高硬度污水特别容易积垢。微孔爆气器用于曝气,曝气头在运行一段时间后会堵塞,导致DO无法提升,导致氨氮上升。